三综合试验箱降温速率下降原因及技术探讨
发表时间:2024-12-24 网址:https://www.atmars.com/ 编辑:admin
在三综合试验箱的正常运行过程中,设备会根据预设的时间及温度参数,逐步降温至目标值。然而,随着设备使用时间的增长或操作不当,试验箱的降温速率可能会逐渐下降。针对这一现象,我们进行了以下详细的技术探讨和实验步骤分析:
实验步骤一:电气系统检查
首先,我们观察制冷压缩机在试验箱运行过程中的启动情况。若压缩机能够正常启动,则说明从主电源到各压缩机的电器线路连接正常,电器系统未出现故障。这一步骤是检查电气系统是否正常的关键,为后续制冷系统的检查奠定基础。
实验步骤二:制冷系统初步检查
在确认电气系统无异常后,我们进一步对制冷系统进行检查。重点检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力。若排气和吸气压力均较正常值偏低,且吸气压力呈现抽空状态,则初步判断主制冷机组的制冷剂量不足。
实验步骤三:制冷剂状态确认
为了更直观地确认制冷剂的状态,我们采用手摸法检查主机组R23压缩机的排气和吸气管路。若排气管路的温度不高,吸气管路的温度也未达到结霜的程度,这进一步证实了主机组R23制冷剂的缺乏。
实验步骤四:结合控制过程分析故障原因
为了准确判断故障原因,我们结合试验箱的控制过程进行进一步分析。该试验箱配备了两套制冷机组,分别为主机组和辅助机组。在降温速率较大的阶段,两组机组同时工作。然而,在温度保持阶段初期,若主机组R23发生泄露,虽然两机组同时工作能够维持温度稳定,但会导致降温速率下降。一旦辅助机组停止工作,主机组因制冷剂不足无法维持温度稳定,试验箱内的温度将逐渐上升。当温度上升到一定程度时,控制系统会启动辅助机组来降温,待温度下降至设定值附近后,辅助机组又停止工作。如此反复循环,便会出现故障现象。
实验结果及解决方案
综合以上实验步骤和分析,我们确认产生故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。随后,我们对制冷系统进行查漏处理,采用检漏仪和肥皂水相结合的方法进行检查。最终发现热气旁通电磁阀的阀杆存在约1厘米的裂缝。为了解决这个问题,我们更换了此电磁阀,并对系统重新进行了充氟处理。经过这一系列的修复措施后,试验箱的降温性能得到了有效的恢复。
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